BorgKönig hat geschrieben:wenn ichs richtig verstehe, gibt die technik aber dennoch früh auf, oder...?
nee nee das ist nur die Summe der fehler die es zu minnimieren gild.
Im Akku war noch genug Suppe nur nützt die nichts wenn der Ersatzproppeller in 14km Endfernung im Schrank rumm lungert.
Ich habe gestern noch ein paar Änderungen an der Configuration vorgenommen.
Die Ausgangsleistung hatte ich etwas gedrosselt da er noch nicht sein Abfluggewicht hat.
Das waren ca 1/3 Schubkraft die Fehlten. Aber wer weis was passiert währe wenn der Propeller in 20m Höhe sich verabschiedet hätte.
Die Kräfte sind schon enorm.
Der dreiblatt Propeller war wenigstens noch Flugfähig (gerade noch Kontrolliertes Landen) auch wenn die Vibrationen die Regelung vollkommen Irre machten.
Mit einem zweiblatt Propeller hätte er sich bestimt in den Acker gegraben.
Ich habe den Akku heute mal entladen 9,50V und anschließend auf 12,20V geladen.
Ich konnte genau 4670mA/h reinpacken in den 5000 Lipo.
Da ich Ihn nicht komplett leer und dann 100% reingequetscht habe binn ich mit dem Ergebnis schon zufrieden.
Das mit dem mitloggen ist nicht so einfach.
Während es Fluges möchte ich nicht im Flasch des Controllers rumwerkeln das macht mann nicht und der RAM ist einfach zu Schmal dafür.
Fällt also wegen Mangelerscheinung aus.
Das Mitloggen übernimmt später der P8X32A mit der SD-Karte da passt mehr drauf.
- Akkuspannung 4S jede einzelne Zelle.
- Summenstrom
- alle Steuercommandos die von der Fernsteuerung kommen
- alle Sensordaten die die NanoWii ausließt werden passiv migelesen und gespeichert.
Anhand der Daten kann das flugverhalten über die PID-Regler (Software) angepasst werden.